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IS係列單級單吸離心泵介紹與原理
時間:2008-4-17 11:00:45來源:http://www.csxhchem.com作者:麻豆传煤官网APP入口IOS泵閥
IS係(xì)列單級單吸離心泵摘(zhāi)要:
IS係(xì)列單級單吸離(lí)心泵,由於設計原因,離心泵所用的滾動軸承用機油潤滑,動密封泄漏十分嚴重,威脅設備的(de)安全穩定運行,筆者在幾(jǐ)年的工作中,對軸承箱密封進行多次的小改(gǎi)小革都取得了一定(dìng)的(de)效(xiào)果。但泄漏問題沒有(yǒu)徹(chè)底解決,後經過實踐改機油潤滑為潤滑(huá)脂潤滑,效果良好。 離心(xīn)泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗(hào),降低磨損率,同時還(hái)起到冷卻、防(fáng)塵、防鏽以及吸振等作用。搞好設備潤滑是保證設備正常運轉。減少設備磨損,防止設(shè)備事故,降低動力消耗,延長修(xiū)理周期和使用壽命(mìng)的有(yǒu)效措施。
我廠焙燒爐循環水係統所使用的離心泵為單級單吸泵,各種技術參數如下:
型號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚 程20m,軸功率18.5kw,轉速(sù)1450r/min。這類型號的水(shuǐ)泵滾動軸(zhóu)承潤滑是(shì)由30#(冬)或40#(夏)機械潤滑(huá)油潤滑。由於設計原因動密封泄漏非(fēi)常嚴重,不但造成機油大量浪費,軸承燒壞,而且汙染環境,不利於設備的安全運行及文明生產。在幾年的工作中,為了解決這一問題,多次進 行小(xiǎo)改(gǎi)小革。
1、潤滑方式改造(zào)的曆程
1.1 毛(máo)氈密封改為單層骨架油封
原軸承箱密封是用毛氈密封(fēng)。泄(xiè)漏(lòu)非常嚴重,每台泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地麵(miàn)上油汙厚厚一層。
為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
①對軸承箱的內外端(duān)蓋進行加(jiā)工,車出一(yī)個Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將(jiāng)毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕(qīng)打進去,並正確安裝。
經過改(gǎi)造後,設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為(wéi)50℃左右(yòu),每台泵年消耗機油僅需50kg左右。保(bǎo)持了泵房清潔衛生,杜絕了由於缺油造成軸承、軸損壞事(shì)故的(de)發生,使設備運行完好。
1.2 單層骨(gǔ)架油封改為雙層骨架油封
為(wéi)了使泄漏量更加(jiā)減少,根據軸承箱端蓋的結構情況(kuàng),又提出了改造方(fāng)案,把(bǎ)軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單(dān)層骨架油封改為雙層骨(gǔ)架油封試(shì)運行表明,這種方法對防(fáng)止漏油在(zài)短期內是非常有效的。但連續運行6個月以後,由於骨(gǔ)架油封磨損又會增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷
將毛氈油封改為骨(gǔ)架油封,使用了4a,雖然效果較好,但是(shì)也有(yǒu)明顯的缺陷(xiàn)。在實際(jì)工作中,因為骨架油封壽命較短(duǎn),需要經(jīng)常更換,在更換骨架油(yóu)封時,需要將設備全部解體,一方麵增加工人勞動強度(dù),另一方麵在(zài)設備解體檢修過程中,有(yǒu)時會造成葉輪、軸承等(děng)零件的損壞,不符(fú)合設備經濟(jì)管理要求,但如果不換油封,造(zào)成泄漏,不利於密封,也直接影響軸承壽命。總之,實踐證明:骨(gǔ)架油封沒有徹底解決這種結構的軸承箱(xiāng)漏油問題。
3、潤滑脂代替潤滑油
目前,又便宜又無泄漏的密封裝(zhuāng)置還沒有,有的密封效果好,但價格昂貴,經濟上不可(kě)行。經過調查研究,決定大膽試驗——用(yòng)潤滑脂(zhī)代替潤滑油來潤滑。
3.1 改造方法
考慮(lǜ)到泵軸功率(lǜ)隻有18.5kw,流量隻有200m3/h;泵轉速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從(cóng)以上兩點看(kàn),用潤滑脂潤滑是(shì)可行的(de)。
3.2 具(jù)體方法如下
①把(bǎ)油箱內的機油放掉,對(duì)軸(zhóu)承箱進行清洗。
②把軸承箱兩(liǎng)端的端蓋(gài)及放(fàng)油孔絲堵打開,以排除箱體內空(kōng)氣。
③用(yòng)黃油槍把鋰基脂由加油孔(kǒng)向軸承箱內加注,加到潤滑脂從兩端蓋及放油(yóu)孔擠出(chū),視為(wéi)加滿,並上緊軸承端蓋及放油孔絲堵(dǔ)。用手(shǒu)盤車,使潤滑脂在箱體內分布均勻。
啟動泵後,開(kāi)出口閥門,使泵在正(zhèng)常情況下(xià)運行,監視泵兩端(duān)軸承溫度及油質情況。用紅外線(xiàn)測溫儀監測溫度,數據如表(biǎo)1所示:
表1 軸承溫度隨運行時(shí)間(jiān)的變化
運行時間(jiān)/h |
內側軸(zhóu)承溫(wēn)度/℃ |
外(wài)側軸(zhóu)承溫度/℃ |
室溫/℃ |
0.17 |
40 |
41 |
35 |
0.33 |
42 |
44 |
35 |
0.50 |
44 |
47 |
35 |
0.67 |
47 |
50 |
35 |
0.83 |
49 |
53 |
35 |
1 |
50 |
54 |
35 |
2 |
50 |
54 |
35 |
10 |
50 |
53 |
34 |
240 |
45 |
50 |
32 |
720 |
44 |
49 |
31 |
經(jīng)改造後振動位移為0.04mm左右。
潤滑脂油質良好、無變化(huà),水泵運轉正常,從溫(wēn)度監測數據和振動監測數據可以看出,用潤滑脂代替潤(rùn)滑油是可行的,能在同類型泵上推廣使用。
3.3 潤滑脂潤滑效果
潤滑脂不易泄漏,有利於水泵軸承的潤滑,確保(bǎo)水泵(bèng)安(ān)全穩定運行,大大(dà)減少加油(yóu)量和加油次數。不但節油,而(ér)且降低工人的勞動強度(dù)。具體來說:
①節省油費用。使用潤滑油脂每台水泵(bèng)消耗為9kg/a,費用為63元/a。而機油消耗量在骨架油封完好情況下(xià)4kg/月,費用為200元/a。每台泵可節約137元/a,大大降低了(le)潤滑費用。
②減少檢修費用。骨架油封平均壽命(mìng)為4個月,為更換骨架油封,每年需(xū)解體檢修3次左右,改為(wéi)鋰基脂潤滑,減少人工費。材料費、機械費,並避免了在檢修過程中造成設備零件(jiàn)的損(sǔn)壞。
③延長了設備運行周期。從振動。溫度等方麵監測,使用潤滑脂密(mì)封性能好,軸(zhóu)承運轉良好,延長了軸承的使用(yòng)壽命。
④改善(shàn)了崗(gǎng)位環境。
4、結語
總之,用潤滑脂代替機械潤滑油,對(duì)這種轉速(sù)低、流量不大的水泵是切實可行的,並且有著明顯的經濟效益(yì)、環境(jìng)效益,是使設備經濟合理運(yùn)行的一項有效措施。